TERMINADO
PROYECTO DE OPTIMIZACION:
Concentradoras de Codelco Norte
aumentaron capacidad a 182.000 tpd
El nivel previo de tratamiento era de 163.000 tpd. El aumento del
tonelaje proviene principalmente de la Concentradora A-2, que opera
con molienda semiautógena (SAG).
El
proyecto Optimización Plantas Concentradoras a 182.000 tpd constituyó
una de las mayores inversiones de Codelco Norte en los últimos
años, junto con el Traslado Chancado Primario, el Plan Descontaminación
Fundición y el Cambio Tecnológico de la Refinería,
aún en proceso de desarrollo.
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Sergio
Lagos, operador mayor de la Planta A1, inspecciona las celdas
de flotación.
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La
Optimización de las Concentradoras ha llegado a buen término
y la última planta entregada, la flotación primaria A1,
se encuentra operando desde el pasado 24 de febrero. Este proyecto permite
también aumentar la recuperación de cobre y molibdeno
en 1,5% y 4,7%, respectivamente; y, en general, la rentabilidad que
aporta al negocio divisional, equivale a recuperar 2,3 dólares
por cada dólar invertido.
Los principales hitos del Proyecto 182 KTPD fueron los siguientes:
- Repotenciamiento molienda convencional
A0 (dic 2002)
- Ampliación filtros concentrado
de cobre (marzo 2003)
- Nueva planta de flotación primaria
A2 y Nuevo filtro moly (junio 2003)
- Nuevo espesador hi-cap T7 (julio 2003)
- Nuevo espesador hi-cap T8 y Sección
18 molienda secundaria SAG (septiembre 2003)
- Ampliación circuito SAG con nueva
planta pebbles (nov 2003)
- Nuevo Patio de almacenamiento y dosificación
reactivos (diciembre 2003)
- Nueva planta de flotación A1 (febrero
2004)
Proyectos
Con una inversión del orden de los US$105 millones, el proyecto
contempló varias obras: Aumento Capacidad Filtros Concentrado
Cobre, nuevo Filtro de Concentrado de Molibdeno, Celdas Gigantes de
Flotación Primaria, Espesadores de Alta Capacidad, nueva Planta
de Almacenamiento y Dosificación de Reactivos, Optimización
de la Molienda Convencional, nueva Sección Eléctrica 13,8
kV, y Ampliación Circuito SAG.
Las principales adquisiciones fueron:
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Carlos
Gómez, director del Proyecto Optimización Concentradoras
182 KTPD.
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Celdas gigantes 5.650 p3 Outokumpu
- Chancadores de pebbles Metso HP 800
- Bombas - ciclón y accionamientos
1.500, 600 HP
- Correas transportadoras y de alta pendiente
- Puentes grúa y Grúa Portal
- Equipos eléctricos en media y
alta tensión
El aumento del tonelaje en lo principal proviene de la Concentradora
A2, que opera con molienda semiautógena (SAG). Este consideró
la construcción de un circuito de pebbles (guijarros) en base
a dos chancadores y sus equipos accesorios, como las correas transportadoras,
torres de transferencia, detectores de metales y electroimanes, sistemas
de captación de polvo, etc. Adicionalmente, el proyecto incorporó
unidades de molienda existentes en la ex-planta de escoria al circuito
SAG como molienda secundaria, efectuándose además el cambio
completo de los sistemas de clasificación y bombeo.
Para que el sistema de molienda semiautógena produzca a su máxima
capacidad, existen dos condiciones básicas: desde chancado se
debe enviar material de calidad adecuada en términos de su granulometría;
mientras en la Concentradora, los sistemas de molienda y flotación
deben mantener una adecuada continuidad de marcha.
Seguridad
El proyecto de Optimización Concentradoras 182 KTPD ha llegado
a su término después de dos años de ejecución,
interviniendo plantas en marcha, con una alta interferencia operacional
y con más 4,8 millones de horas hombre. A pesar de las difíciles
condiciones en que en muchos casos se ejecutaron las actividades de
construcción y montaje, el resultado del proyecto en materia
de seguridad fue satisfactorio ya que terminó sin accidentes
graves que lamentar y alcanzando un IF de 6 y un IG de 100, con un peack
de mano de obra de más de 1.700 trabajadores en planta.
Circuito de flotación
A1
El director del Proyecto Optimización Concentradoras 182 KTPD,
Carlos Gómez, califica positivamente cada una de las etapas de
esta última puesta en marcha: "acá separamos correctamente
la construcción de la puesta en marcha. Organizaciones distintas
se hicieron cargo de las dos cosas y cumplieron rigurosamente su cometido.
Este ordenamiento generó necesariamente un adecuado control.
Otro elemento central, es que preparamos todo con tiempo y mucha planificación.
Dos meses antes, teníamos planificado el proceso y acordado con
operaciones cómo trabajaríamos".
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Accionamiento
de los tapones de operación de celdas.
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El profesional agrega
que otro tema que tiene satisfecho a todo el equipo es que lograron
la puesta en marcha sin incidentes operacionales ni incidentes a las
personas. Como se trata de una planta compleja y estrecha, con espacios
muy reducidos y de mucho trabajo simultáneo, las "cero faltas"
es un logro importante.
"Cuando llegó el momento de apretar el botón e iniciar
la flotación con carga, el 24 de febrero, todo funcionó
bien y hasta hoy no se ha detenido. Todo estuvo dentro de lo planificado.
Nosotros nos damos por satisfechos y es un broche de oro para cerrar
todo el esfuerzo que hizo el equipo en la planta durante este par de
años", explica.
El asesor en Gestión de Riesgos del Proyecto 182 KTPD, Juan Miranda,
también considera exitosa la puesta en marcha y señala
que el trabajo en equipo con los especialistas del proyecto y planta
ayudó a simplificar los procedimientos, que fueron rápidamente
entendidos por todos los involucrados. "Además -dice-, confeccionamos
una estructura orgánica de responsabilidades y tomamos fotografías
de los riesgos típicos. De esa manera, logramos el control de
los riesgos, obteniendo el resultado esperado: cero incidentes".
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EECOL
ELECTRIC:
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Cambio
de Unidades de Alimentación y Partidores Sincrónicos
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Para
control de molinos de barras y bolas de las concentradoras A0
y A1.
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El proyecto de ampliación de capacidad y cambio de tecnología
de las concentradoras A0 y A1 de Codelco Norte formó parte
del proyecto Optimización Plantas Concentradoras a 182
KTPD. En el desarrollo de este proyecto, Codelco Norte propuso
colocar equipos a prueba de distintos fabricantes para poder estudiar
el comportamiento que podrían tener en las plantas con
todas las inclemencias a las que pueden estar expuestos, como
temperaturas altas, altura geográfica, polvo, uso continuo,
etc.
El proyecto consistía en cambiar todas las Unidades de
Alimentación (Switchgear) y cambio de todos los Partidores
Sincrónicos que controlan los molinos de barras y bolas
de las concentradoras A0 y A1.
El requisito exigido para este cambio no consistía solamente
en entregar los equipos, sino que también capacitar al
personal, manejo de un stock de repuesto considerable, dar asesoría
en la puesta en marcha y, además, contar con personal especializado
por un año en la planta.
En este proyecto Eecol Electric suministró los siguientes
equipos:
o Todas las Unidades de alimentación de la Concentradora
A0 y A1 (Switchgear)
o Partidores para la Concentradora A0 (12 Partidores Sincrónicos
300 HP, 2400 Volts y 37 Partidores Sincrónicos 1000 hp,
2400 Volts)
o Partidores para la Concentradora A1 (5 Partidores Sincrónicos
1750 HP, 4160 Volts y 4 Partidores Sincrónicos 3500 hp,
4160 Volts)
El desarrollo del proyecto se llevó a cabo por alrededor
de un año y medio desde el momento en que se adjudicó
la Orden de Compra, y se realizaron múltiples coordinaciones
con el personal de Montaje y de Codelco Norte para poder ir cambiando
unidad por unidad, ya que era imperioso no interrumpir el normal
proceso de producción de las plantas.
El ingeniero David Cruz, actualmente gerente sucursal Eecol Iquique,
en su calidad de jefe de Proyecto, coordinó todo el desarrollo
del mismo, desde las especificaciones del equipo, embarque, repuestos,
asesoría y capacitación; en conjunto con personal
de Eecol que se encontraban en forma periódica instalado
en las plantas.
Este proyecto permitió a Eecol alcanzar mucha experiencia
respecto a la funcionalidad de un Partidor Sincrónico Benshaw,
utilizándolo en las condiciones más extremas a las
que pudiera estar expuesto un equipo de estas características.
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